
“这根螺纹桩成型完美,各项指标都在控制范围内。”近日,在雄忻高铁雄保段工程保定东站施工现场,中铁六局太原公司的技术员正对一根刚刚完成的螺杆桩进行检测。检测仪上跳出一组数据:随机抽样的200根桩基中,合格188根,一次成桩合格率提升至94%。这标志着项目QC小组历时数月的技术攻关取得关键突破。
保定东站全长2.94公里,是雄忻高铁重要枢纽,全部采用螺杆桩进行地基处理,设计桩数35610根,总延米超95万米。施工区域紧邻京广高铁,空间受限、安全风险高,质量管控难度极大。螺杆桩“上圆柱、下螺纹”结构,能大幅提升地基承载力,但螺纹段的精准控制、工艺优化等技术难题亟待破解。
“我们通过查阅资料、实地调研,锁定了浅层断桩、桩身缺陷等主要问题。”项目总工程师许国文介绍。QC小组从人、机、料、法、环五个维度排查,确认操作人员培训不到位、桩机型号不当、施工方法不适应为三大症结。
针对这些问题,小组展开了一场精准的“靶向治疗”。他们建立人员档案与考核制度,通过岗前培训与技术交底,实现作业人员考核通过率100%;通过多轮对比试验,优选UZJ32M型液压步履式桩机替代原有机型,将单桩施工时间从3小时大幅缩短至1小时;创新采用“前截法”施工工艺,配合人工手持收面装置,有效解决了浅层断桩与桩头破损的顽疾。
“现在有了这套标准化流程,心里踏实多了。”一位有着十年经验的工人师傅感慨道。
数据显示,工艺固化后螺杆桩一次成桩合格率稳定在94%以上。这一成果降低了邻近既有线施工安全风险和修复成本,压缩了B类施工窗口时间,更形成了一套可复制、可推广的标准化作业流程。从“经验施工”到“标准作业”,这场“小攻关”折射出新时代高铁建设者对质量的极致追求。
项目负责人贺星亮望着延伸的桩基群,语气坚定:“94%不是终点,而是我们全面质量管理的新起点。下一步,我们要持续深化QC小组活动,优化施工工艺,推动技术智能化升级,提升工程建设质量与安全水平。”(工人日报客户端通讯员 李彦泽 记者 李彦斌)
顶峰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。